截止到3月6日14時(shí)49分,歷時(shí)41小時(shí)49分冶煉,凈重達(dá)53噸的12Cr2Mo1R(H)電渣錠在河鋼舞鋼一煉鋼順利完成生產(chǎn),這標(biāo)志著河鋼舞鋼克服艱難險(xiǎn)阻,再次刷新國(guó)內(nèi)板坯電渣錠生產(chǎn)最大單重紀(jì)錄。
臨氫鉻鉬鋼一直是河鋼舞鋼的拳頭產(chǎn)品,此次一煉鋼采用電渣重熔工藝生產(chǎn)12Cr2Mo1R(H),是為了確保一單854.3噸的重點(diǎn)合同。這批重點(diǎn)合同的生產(chǎn)受到公司科技部、生產(chǎn)部和質(zhì)量管理部等部門的高度關(guān)注,公司集中多個(gè)部門技術(shù)力量進(jìn)行了反復(fù)研究論證,并做好了設(shè)備改造升級(jí)準(zhǔn)備等工作。一煉鋼技術(shù)人員及電渣重熔車間職工克服生產(chǎn)超電渣爐超設(shè)計(jì)等重重困難,精心組織生產(chǎn),從生產(chǎn)源頭的渣料配置開始,車間技術(shù)人員嚴(yán)格把關(guān),在生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)工藝設(shè)備監(jiān)護(hù),最終保證了生產(chǎn)獲得成功,為河鋼舞鋼的高端精品“大家族”再添新成員。
據(jù)悉,一煉鋼生產(chǎn)的53T電渣錠為電渣爐(設(shè)計(jì)能力40t)所生產(chǎn)的最大錠型。電渣錠自耗電極長(zhǎng)度達(dá)5300mm,為使自耗電極在結(jié)晶器中的位置均衡,須保證其具有較高的垂直度。由于設(shè)備高度限制,采用普通工藝無(wú)法將超長(zhǎng)的自耗電極安裝到位。保產(chǎn)品就是保市場(chǎng),公司訂來(lái)的合同必須保證交貨期。一煉鋼職工開動(dòng)腦筋,發(fā)揮工匠智慧,把“想法”變“做法”,消除了自耗電極安裝的技術(shù)障礙。